сразу хочу сказать что это макет который в стадии доработок как электронных так и механических скажем V1.0
шаговик - PL57H56-2.6-4
драйвер - L297 + L6203 *2
контроллер на базе atmega48 + lcd HD44780 16x4 .контроллер крутит двигатель от 10 до 250 об/мин
прошивка - самопал ;o) . возможности управления девайсом в ролике , замечу что все парамерты хранятся в энергонезависимой памяти, так что каждый раз обучать помпу нет необходимости. счётчик объёма перекачанной жидкости до 1000л
управление - энкодер + три кнопки
производительность - (измерялась только на воде) с двумя роликами - до 100л/ч , с тремя - до 80л/ч , с четырьмя - до 75л/ч , с шестью-жуть диаметр головки маловат
бюджет:
шаговик с пересылкой - 1500
электроника(рассыпуха)- ~1000
токарные работы - 1000
консруктив
здесь ничего особенного
ролики пристроены от мебельной фурнитуры
подкова сделана из эбонита внутренний диаметр - 74мм, не нравится мне жестянка - гремит
трубка силиконовая 8х2 , ложемент-зажим под неё сделан из эбонита. в отверстиях под шланг нарезана резьба М16 дабы хорошо держалась.
вот так это в сборе
непрерывно гонял пару часов . шаговик разогрелся ~ до 45-50гр (не ожидал , считал что горячее будет. работает мягко и тихо. в ролике ощущения другие т.к. микрофон в 20см от девайса. сделаю другой драйвер на мосфетах имхо помягче будет работать гавно эти L6203.
грабли - для трубки 8х2 маловат наружный диаметр петли в 74мм, как минимум 90 нужно делать
собсно видео с алгоритмом обучения, извиняюсь за качество , телефон блин.
сегодня осенило сделать датчик порыва трубки, как сделаю поставлю попмпу на круглосуточный прогон. заодно будет известен ресурс силикона в литрах, декалитрах ...
замечания, предложения ,приветствуются.
Шаговая перистальтика , обучаемая
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
05 Июля 12, 22:56
Slava 61
Научный сотрудник
Таганрог. Юг России.
11.1K 3.1K
Отв.2 06 Июля 12, 00:53
замечания,m16, 05 Июля 12, 22:56Вал когда вращается, об бока трубки не трётся? Я заметил на валу борта, которые прикрывают ролики. И в видео стоит гул, что это?
Asus
Доцент
Москва
1.4K 692
Отв.3 06 Июля 12, 19:29
Шикарный бюджет, богатая идея.
Шаговиков от старых принтеров на помойке можно надыбать, или на Митинском рынке.
А вот токарка в Москве проблема.
Надо доводить до ума и ставить на поток, сбыт здесь гарантирован.
Шаговиков от старых принтеров на помойке можно надыбать, или на Митинском рынке.
А вот токарка в Москве проблема.
Надо доводить до ума и ставить на поток, сбыт здесь гарантирован.
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87
Отв.4 06 Июля 12, 20:04, через 35 мин
Серьезный проект!
А каков алгоритм обнаружения обрыва шланга?
А каков алгоритм обнаружения обрыва шланга?
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.5 06 Июля 12, 20:23, через 20 мин
Да проще некуда - датчик проводимости ниже головки насоса.
Как брага потекла по корпусу, контакты замкнулись, насос отреагировал.
Хорошая идея, коллега. Собезьянничаю)))
По существу.
1.Неподпружиненные ролики будут есть ресурс трубки неподетски - я это уже проходил на трех прототипах (пытался судьбу обмануть, удешевляя конструкцию)))
2.Действительно, меньше 100мм не стоит делать головку для наших обьемов.
3. Непонятно, почему с увеличением роликов падает производительность - должно быть наоборот, большая часть трубки становится вовлеченной в процесс
???
Как брага потекла по корпусу, контакты замкнулись, насос отреагировал.
Хорошая идея, коллега. Собезьянничаю)))
По существу.
1.Неподпружиненные ролики будут есть ресурс трубки неподетски - я это уже проходил на трех прототипах (пытался судьбу обмануть, удешевляя конструкцию)))
2.Действительно, меньше 100мм не стоит делать головку для наших обьемов.
3. Непонятно, почему с увеличением роликов падает производительность - должно быть наоборот, большая часть трубки становится вовлеченной в процесс
???
ark1971
Доктор наук
Новосибирск
743 131
Отв.6 06 Июля 12, 21:04, через 41 мин
Извиняюсь, меньшая. Мне кажется, меньшая часть трубки при увеличении кол-ва роликов, будет участвовать в процессе перекачивания. Что совершенно согласуется с данными топик стартера.
Проект раскошный, на отличном материале, с чудесным ресурсом и технологическим наполнением! Респект.
К сожалению, околонулевая комерческая ценность, ввиду несообразной цены на качественную комплектуху. Но ведь мы не для коммерции здесь собрались, по большей части?...
Проект раскошный, на отличном материале, с чудесным ресурсом и технологическим наполнением! Респект.
К сожалению, околонулевая комерческая ценность, ввиду несообразной цены на качественную комплектуху. Но ведь мы не для коммерции здесь собрались, по большей части?...
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.7 06 Июля 12, 21:09, через 5 мин
Это если подкова имеет 180 градусов. Что неоптимально , вообще говоря. Когда угол рабочей трубки градусов 270, то три ролика пережимают трубку более полно...впрочем, неважно, посмотрел фотки более подробно, понятно))
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.8 06 Июля 12, 21:14, через 5 мин
Вал когда вращается, об бока трубки не трётся?slavo4ka, 06 Июля 12, 00:53нет не трётся. ролики несколько бочкообразны что не даёт шлангу сползать
Шаговиков от старых принтеров на помойке можно надыбатьAsus, 06 Июля 12, 19:29бесполезняк , тухлые моменты вращения у них. самые оптимальные из серии NEMA 23
А вот токарка в Москве проблема.Asus, 06 Июля 12, 19:29не верю. зайди на сайт металлистов , найдёшь массу предложений по токарно-фрезерным работам
А каков алгоритм обнаружения обрыва шланга?Sambedded, 06 Июля 12, 20:04
Как брага потекла по корпусу, контакты замкнулись, насос отреагировал.игорь223, 06 Июля 12, 20:23именно так
1.Неподпружиненные ролики будут есть ресурс трубки неподетски - я это уже проходил на трех прототипах (пытался судьбу обмануть, удешевляя конструкцию)))игорь223, 06 Июля 12, 20:23тоже прихожу к такому выводу, пока подумываю как это сделать красивше. хотя хез, чем заниматься . есть проект помпы на порядок проще по механике и несколько проще по электронике чем перистальтика, проверять надобно.
3. Непонятно, почему с увеличением роликов падает производительность - должно быть наоборот, большая часть трубки становится вовлеченной в процессигорь223, 06 Июля 12, 20:23имхо из-за малого (74мм) диаметра петли для такого (8х2) диаметра силиконовой трубки.
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.9 06 Июля 12, 21:18, через 4 мин
. есть проект помпы на порядок проще по механике и несколько проще по электронике чем перистальтика, проверять надобно.Озвучь, если не секретный проект)))
m16, 06 Июля 12, 21:14
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.10 06 Июля 12, 21:25, через 8 мин
опробую в макете , выложу. ОК?
а то вдруг мертоворождённое
а то вдруг мертоворождённое
buddy
Доктор наук
Казань
775 197
Отв.11 28 Окт. 12, 22:14
На фирменных обычно еще регулировка прижима - радиуса вращения обкатывающихся роликов. Т.е. они раздвигаются. Или вы их хотя бы подпружинили? На фото не видно...
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.12 06 Окт. 13, 21:57
несколько переработал драйвер шаговика. L6203 оказалась довольно ненадёжной , три раза горела в неподходящий момент. теперь выход сделан на мосфетах.
добавил довольно полезную фичу - датчик давления mpx5010 с программным двухпороговым компаратором.
в основном меню можно видеть давление в нбк
в сетапе датчика давления можно задать две величины давления:
Hi - давление в колонне при котором перистальтика остановится
Low - давление в колонне при котором перистальтика возобновит работу
фича эта введена исключительно для борьбы с захлёбами
добавил довольно полезную фичу - датчик давления mpx5010 с программным двухпороговым компаратором.
в основном меню можно видеть давление в нбк
в сетапе датчика давления можно задать две величины давления:
Hi - давление в колонне при котором перистальтика остановится
Low - давление в колонне при котором перистальтика возобновит работу
фича эта введена исключительно для борьбы с захлёбами
Самогонов
Магистр
Оренбург
297 95
Отв.13 17 Нояб. 14, 11:06
опробую в макете , выложу. ОК?m16, 06 Июля 12, 22:25Что нибудь получилось?